皮带提升机装料起动时,负载转矩很大,要求电机驱动装置输出起动转矩也足够大。双滚筒分别驱动带式输送机,由两台电机驱动,需要保证这两台电机输出功率相同,即功率平衡,避免电机之间输出功率不同,使出力大的电机出现过载或过流故障。
三、系统配置
1)系统采用欧瑞E2000-2000T6变频器两台通过CAN通讯进行数据交换,主机根据检测辅机的运行频率、电流、母线电压等数据对辅机运行状态进行调整。主从控制介绍
主/从控制是由两个或者多个驱动单元共同控制一套系统,其电机轴通过齿轮、链条或者传输带链接在一起,在各驱动单元之间实现平均分配负载。外部控制部分作用在主机,主机与从机之间通过线缆进行通讯。
根据设备电机间的链接类型,可分为刚性连接和柔性连接。 刚性连接是指电机间通过齿轮、链条或者距离较近的同步带链接,主从电机之间速度差异较小,此时主机采用速度控制,从机采用转矩控制。
主意:
应用于功率平衡时,不建议使用极对数不同、额定频率不同的电机。
四、系统调试
确保控制线、通讯线、电缆线接线正确后设置电机参数,然后使用V/F控制进行低频率运行,测试各控制回路及电机运行正常。 置主从控制之前,首先检查电机运行方向的正确性,务必在V/F控制下每台电机单独试运行,要求电机运行方向一致,若运行方向与要求方向不一致,则需要互换电机任意两相接线。 之后进行电机参数的学习,根据说明书要求,分别对两台电机进行参数自学习。功能码
功能定义
设置范围
设置值
备注
F106
控制方式
0:无速度传感器矢量控制
1:闭环矢量控制
2:VVVF控制
3:矢量控制1
0
强制
F111
上限频率(Hz)
F113~650.00
50.00
主从一致
F200
起动指令来源
0:控制面板指令
1:端子指令
2:控制板+端子
3:Modbus
4:控制板+端子+Modbus
4
F201
停机指令来源
0:控制面板指令
1:端子指令
2:控制板+端子
3:Modbus
4:控制板+端子+Modbus
4
强制
F209
电机停机方式选择
0:按减速时间停机
1:自由停机
1
建议
F911
主从控制选择
0:无效
1:有效
1
强制
F912
主机从机选择
0:主机
1:从机
0
强制
F915
从机故障主机动作选择
0: 继续运行
1:自由停机
2:减速停机
1
建议
F917
主从信息类型
0:给定转矩(转矩)
1:给定频率1(下垂)
2:给定频率2(下垂)
0
强制
F926
CAN通讯波特率(kbps)
0:20
1:50
2:100
3:125
4:250
5:500
6:1000
6
主从一致
从机:转矩模式
功能码
功能定义
设置范围
设置值
备注
F106
控制方式
0:无速度传感器矢量控制
1:闭环矢量控制
2:VVVF控制
3:矢量控制1
0
强制
F111
上限频率(Hz)
F113~650.00
50.00
主从一致
F200
起动指令来源
0:控制面板指令
1:端子指令
2:控制板+端子
3:Modbus
4:控制板+端子+Modbus
4
强制
F201
停机指令来源
0:控制面板指令
1:端子指令
2:控制板+端子
3:Modbus
4:控制板+端子+Modbus
4
强制
F203
主频率源
10:modbus
10
强制
F209
电机停机方式选择
0:按减速时间停机
1:自由停机
1
建议
F911
主从控制选择
0:无效
1:有效
1
强制
F912
主机从机选择
0:主机
1:从机
1
强制
F913
从机运行指令
0:从机不跟随主机运行指令
1:从机跟随主机运行指令
1
强制
F914
从机故障信息
个位:从机故障信息
0:不发送故障信息
1:发送故障信息
十位:从机掉站处理
0:从机掉站主机不处理
1:从机掉站主机报故障(Err44)
01
强制
F916
主机停机从机动作选择
1:自由停机
2:减速停机
1
强制
F917
主从信息类型
0:给定转矩(转矩)
1:给定频率1(下垂)
2:给定频率2(下垂)
0
强制
F922
视窗
0.00~10.00
0.50
FC00
转速/转矩控制选择
0:速度控制
1:转矩控制
2:端子切换
1
强制
FC06
转矩给定通道
0:数字量给定(FC09)
1:模拟量输入AI1
2:模拟量输入AI2
3:模拟量输入AI3
4:脉冲输入通道FI
5:通讯给定
5
强制
F926
CAN通讯波特率(kbps)
0:20
1:50
2:100
3:125
4:250
5:500
6:1000
6
主从一致
注意 :备注为“强制”的功能码必须按照上述表格进行设置。
五、注意事项
1、由于设备距离问题需降低波特率时,必须加大主机发送时间间隔。
2、主机与从机电机额定频率必须一致。
3、主机与从机控制方式(F106)设置必须一致。
4、主机与从机方向设置一致。
5、刚性连接时,若从机转矩控制下因给定转矩较小无法起动,则需要加大转矩偏置。
图片
六、系统使用效果
山西大同某煤矿,于2016年11月对现有的2台180KW/690V的皮带机进行了变频器改造,选用的是欧瑞E2000中压系列200KW的变频器2 台与之配套。变频器每天起停止3-4次,工人6-8小时换班一次。一个班采集的煤在2个小时内基本可以输送上地面。其余时间变频器基本是待命状态的,只消耗很少的电能。
目前,煤矿的验收是必须在皮带上加满煤块,突然断电一次,看是否逆止阀起作用,然后再起动变频器,拖动皮带,属于满载起动方式,变频器的速度基本上在50赫兹的***高速,起动动和停止操作非常方便,应用半年来,运行稳定,节电效果非常显著,而在变频改造之前,皮带满载起动是比较困难的一件事。
综合效益:使用欧瑞变频改造后,大大减少了对电机和机械设备的维修费用,节省了人力和电机、皮带的空耗,属于低碳和高科技的***结合!
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